石嘴山市铁合金产业卸掉“高碳包袱”轻装前行

石嘴山市铁合金产业卸掉“高碳包袱”轻装前行

  • 2026年07月16日 15:44
  • 来源:中国铁合金网

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  • 关键字:铁合金,硅锰,硅铁,金属硅,金属镁,不锈钢,铬铁,铬矿,碳化硅
[导读]从被动落实减排任务,到主动谋划节能技改,产业发展思路的转变,正持续推动石嘴山市铁合金产业稳步迈向绿色低碳发展之路。

中国铁合金网:矿热炉换上“智能心”,每吨产品节电561度——宁夏宏丰特种合金有限公司实施技术改造后,交出了一份“节能减排、降本增效”的优良成绩单。

  近日,记者走进宏丰特种合金公司生产车间看到,完成节能升级改造的矿热炉生产线平稳高效运转,全新的柔性数字化电源系统精准调控各项生产参数。

  “以前矿热炉能耗高、电网波动大,不仅耗电量大,原料损耗也大。现在稳定多了,还省料。”宏丰特种合金公司副总经理周栓利指着运转平稳的一号矿热炉说。

  改变源自一场“心脏手术”。去年,宏丰特种合金公司与杭州日芝节能科技有限公司、浙江大学合作,投资3200万元实施2台矿热炉电源系统改造,把传统交流供电换成柔性变极直流电。周栓利打了个比方:“过去,交流电就像坑坑洼洼的土路,电流跑起来东倒西歪;现在相当于修成了平坦的高速公路,让电流匀速直线跑。”

  技改成效立竿见影。今年1月至5月,一号炉生产硅铝钙钡合金3793吨,单位冶炼电耗从改造前的8319度降至7758度,每吨节电561度,电耗降幅达6.7%。按照当前工业电价算,单吨产品节约电费237元。更关键的是,设备功率因数从0.79跃升至0.97——过去,企业每月因不达标要缴纳七八万元力调电费,如今,反倒能拿到两三万元节能奖励,一来一去,单台矿热炉年省电费约百万元。

  “这次技改相当于给老旧生产线精准‘祛病除根’,扭转了高能耗、高浪费的生产局面。”周栓利说,技改后设备自动化程度提升,每年省下90万元用工成本,绿电消纳占比达44.53%,单位产品碳排放降至6.89吨。

  一号炉技改成功,二号炉改造已经跟上。宏丰特种合金公司计划投资1450万元复制成功经验,预计年节约标准煤近2000吨、减碳5000余吨。这场“换心手术”,正在引领铁合金这个传统高耗能产业跑出绿色“加速度”。

  铁合金产业是石嘴山市传统工业支柱产业,现有铁合金企业31家,占全区产能六成以上,也是全市能耗管控、低碳转型的重点行业。长期以来,行业普遍存在设备工艺老旧、电能损耗偏高、碳排放强度大、电网利用率低等短板,成为制约产业高质量发展的突出瓶颈。今年以来,石嘴山市全面启动铁合金、电石等传统产业节能降碳改造升级,让老牌重工业卸下“高碳包袱”,全速驶入绿色低碳高质量发展新赛道。

  除宏丰特种合金公司实施电源改造外,石嘴山市多家企业同步推进炉型升级,为老装备换上“新引擎”。宝马兴庆完成炉体衬里改造,配套新设备,工艺优化后预计综合电耗下降40%,二氧化碳排放强度下降25%。今年上半年,全市累计完成168台套电机、水泵、风机、变压器等低效设备更新替换。兰湖新型材料完成20台低效设备替换,科通新材料、三祥新材、埃肯铸造等企业节能电机采购安装正在有序推进,公辅系统综合电耗持续下降。

  企业节能降碳、循环利用的发展意识持续提升,尾气、炉渣、余热“三余”资源,如今都成了企业降本增效、变废为宝的“香饽饽”。阳光焦化25兆瓦焦炉煤气发电机组项目建设进度达70%,计划今年9月并网发电,建成后年发电量可达1.4亿千瓦时。荣利鑫布局富锰渣冶炼金属锰项目,同步配套高炉尾气回收利用工程,当前正推进各项前期手续办理。与此同时,惠义冶金、宝利源冶金、众灿新材料等多家企业也在谋划资源循环利用项目,深挖副产资源利用潜力。

  数字化让生产变得更“聪明”。吉元冶金试运行自动化浇铸设备,产品破碎率从7%以上降至2%以下,大幅减少物料损耗、无组织扬尘。大地循环投资2亿元建成5G矿热炉智能管控中心,实现电极、下料、风机自动联动调控,炉料利用率提升2.7%。

  环保治理同步加码。目前,全市31家铁合金企业全部纳入工贸隐患治理信息系统,25家企业已淘汰落后工艺,从源头规避熔融金属泄漏风险。科通新材料等4家企业完成伸缩式集气罩改造,烟气收集效率提升至98%以上。宁源新材料等6家企业完成浇铸车间屋顶集气系统改造,车间烟尘积聚问题基本消除。今年上半年,全市铁合金行业累计新建改造除尘、脱硫、脱硝设施11套,4家企业完成烟气在线监测系统升级。

  从被动落实减排任务,到主动谋划节能技改,产业发展思路的转变,正持续推动石嘴山市铁合金产业稳步迈向绿色低碳发展之路。

来源:石嘴山发布

  • [责任编辑:Alakay]

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